加氣(qi)混凝土設備(bèi)澆注後期所(suǒ)出現的一系(xì)列問題
來源(yuán):加氣混凝土(tu)砌塊生産線(xian)
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發表時(shi)間:2025-11-8
加氣混凝(ning)土設備料漿(jiang)在澆注後期(qī)(一般将滿模(mó)時),在模具四(si)角及邊沿,因(yin)料漿與混合(hé)水的分離而(er)出現一層不(bu)含物料的清(qīng)水,這種現象(xiang)主要是由于(yu)粉煤灰過粗(cū)、料漿保水性(xìng)能差,而石灰(huī)中生燒成分(fèn)較多,造成料(liao)漿溫度偏低(dī),坯體稠化硬(ying)化較慢,使料(liào)漿滿模後仍(reng)未稠化,粗物(wu)料下沉而引(yǐn)起。出現此現(xiàn)象,輕者形成(cheng)的坯體周邊(biān)較軟,中部較(jiao)硬,不利于切(qie)割;重則極易(yi)引起塌模。當(dāng)出現泌水時(shí),應立即調節(jie)配合比,增加(jia)膠結料(石灰(hui)、水泥)的用量(liàng)。同時,應調整(zhěng)磨機的粉煤(méi)灰出料細度(dù),在有條件的(de)情況下,可以(yǐ)采用粉煤灰(hui)與石灰、水泥(ni)等膠結料混(hùn)磨工藝,以改(gǎi)善澆注穩定(dìng)性。 坯體發氣(qi)結束後,表面(mian)出現不規則(ze)裂紋,主要原(yuán)因是石灰過(guo)火成分較多(duō),或與原使用(yòng)石灰相比,消(xiao)解溫度及A•CaO含(hán)量明顯提高(gāo),也因爲因石(shí)灰存放過久(jiǔ)及吸濕、發熱(re)量較低,從而(ér)增加石灰用(yòng)量所緻。遇有(yǒu)坯體龜裂現(xiàn)象,首先必須(xu)檢查石灰性(xìng)能,及時根據(jù)石灰性能調(diào)節其用量;若(ruò)發生經常性(xìng)含有過量過(guo)火石灰,則應(yīng)在工藝上采(cai)取相應的措(cuò)施,如提前部(bù)分消解、混磨(mo)等;另外,石灰(huī)的運輸與貯(zhu)存應嚴格把(ba)握。 發氣後期(qi),料漿高于模(mó)框時不是向(xiang)模框外漫延(yan),而是垂直向(xiang)上升起,我們(men)稱之爲面包(bao)頭豎起。面包(bao)頭豎起主要(yao)是發氣滞後(hòu)于稠化,也就(jiu)是稠化後繼(ji)續發氣,這一(yī)現象極易造(zao)成坯體的破(pò)壞,一般可采(cai)用增加石膏(gāo)等延緩石灰(huī)的消解或改(gǎi)用中速石灰(hui)等辦法,使稠(chou)化适應發氣(qi)。 坯體在切割(ge)時,易造成一(yi)定的破壞,較(jiao)常見的有裂(lie)縫及缺棱掉(diao)角,其原因主(zhu)要表現在兩(liǎng)方面,其一是(shi)坯體強度過(guo)低,輕微的震(zhen)動碰撞或遇(yu)剪應力所緻(zhì)。可通過重新(xin)選擇采灰點(diǎn),以保證所采(cǎi)粉煤灰存放(fang)期較短,活性(xìng)較好;保證粉(fen)煤灰的磨細(xì)度;保證水泥(ní)的質量及配(pèi)料量等措施(shī)予以改善。其(qí)二是機械原(yuan)因損壞,除切(qiē)割機的因素(sù),主要原因在(zài)于澆注底闆(pǎn)不平整(造成(cheng)原因是起吊(diao)時,沒使所有(yǒu)吊鈎鈎牢底(di)闆;底闆置放(fang)不平整等);底(dǐ)闆、小車、模框(kuang)等設備剛度(du)不夠等。可通(tōng)過加強操作(zuò)管理及設備(bèi)維護等予以(yi)避免。對于變(biàn)形和質量過(guo)差的設備應(yīng)有計劃進行(hang)修理或更換(huàn)。如需要幫助(zhu)和咨詢産品(pin)請緻電泉州(zhōu)恒興:0371-67169912 0371-88885089 skm 泉州恒(heng)興加氣磚設(shè)備網站http://jqznet.com/
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